Miniaturfräse

... das Wetter z.B. :-)

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AndreasP
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#91

Beitrag von AndreasP »

MadMarx hat geschrieben: zerspanungsvolumen: 0,624 cm³/min
Das Zerspanungsvolumen wird in Liter / Min angegeben :P:baeh:

Spaß beiseite, wenn man große Werkzeugmaschinen sieht bekommt man Angst, wenn die fast glühenden Späne fliegen. Auf der EMO Hannover konnte ich diese Geräte sehen. Fast so groß, wie ein Wochenendhaus.....

Andreas
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#92

Beitrag von AndreasP »

Ein schönes Fräsbeispiel in 54 HRc:

https://www.counterwelt.com/cwlinker.php?1205762647.58
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#93

Beitrag von V8 »

Hallo Andreas,
54 HRC bringen mich auf ein Problem:

Im Getriebe werde ich eine J-Overdrive Ausgangswelle
mit einer A-Typ Eingangswelle kombinieren.
Leider paßt das nicht, weil die Lager unterschiedlich sind.

Die Eingangswelle hat ein Sackloch,
welches von ca 26mm etwa 1,5 mm aufgedreht werden muss.
Blöderweise wird das gesamte Teil ziemlich hart sein.

Ich habe einen kleinen Innendrehstahl mit Schneidplättchen besorgt,
den ich langsam laufend mit wenig Zustellung und gut geschmiert
ins Rennen schicken wollte.

Alternative Empfehlung?
Zuletzt geändert von V8 am 18.02.2012, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
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#94

Beitrag von AndreasP »

Hallo,

verstehe ich das richtig? In der Welle ist stirnseitig ein Sackloch, welches vergrößert werden muß, um ein Lager einzusetzen??

Ausdrehen ist immer schlecht, da der Drehstahl nicht stabil genug ist. Entweder rutsch er über das Material oder er fängt schnell an zu "rappeln"
Wie wärs denn mit ausschleifen??? > Supportschleifer

Oder erst ausglühen und nach der Bearbeitung neu härten. - Würde eine Oberflächenhärtung durch nitrieren nicht ausreichen?

Andreas
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#95

Beitrag von V8 »

Ja Du verstehst das genau richtig,
in die Eingangswelle wird das obige Lager gepreßt.
Zum Glück hat es einen Ring
und deswegen muß die Fläche nicht perfekt sein.
Zuletzt geändert von V8 am 18.02.2012, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
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#96

Beitrag von AndreasP »

Hallo,

wichtig ist das Pressmaß des Lagers. Lager werden in Stahl eigentlich ohne Spannung eingesetzt. 1/100 Untermaß des Lagersitzes ist oft schon zu stramm, da dadurch das Lagerspiel vermindert wird.

Andreas
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#97

Beitrag von MadMarx »

hier der grundkörper des toennefix drehstahlhalters:

Bild

die aufnahme sieht grauenhaft aus, im natura ist die oberfläche nicht so zerstückelt. handykamera :(
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#98

Beitrag von MadMarx »

und nun isser fertig:

Bild

Bild

sieht auf dem foto riesig aus, ist aber etwa 2 streichholzschachteln groß.
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#99

Beitrag von MadMarx »

ich baue gerade kassetten für den toennefix drehstahlhalter und verzweifle immer am zersägen der stahlklötze 60x60x35 mm aus ST52.

mit der bügelsäge benötige ich ca. 40 minuten.

am freitag war ich im baumarkt und habe dort ein sägeblatt von proxxon entdeckt.

Bild

ich habe zu dem sägeblatt einen passenden spanndort aus edelstahl gedreht, den ich in der 16mm spannzange aufspannen kann.

jetzt kann ich einen stahlklotz in ca. 15 minuten zersägen, und muß nur noch den schmalen 2mm steg mit der bügelsäge trennen.

Bild

grüße
chris
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#100

Beitrag von MadMarx »

Da ich mitten im Bau der Kassetten bin, habe ich mir heute einen Späneschutz gebaut. Seht selbst:


Bild


Bild

Jetzt fliegt nix mehr umanand.

Grüße
Chris
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#101

Beitrag von MadMarx »

Unser täglich Bastelkram gib uns heute.....ich werde manchmal gefragt, welche Drehzahlen ich fahre.....konnte ich bisher kaum beantworten....darum diese Lösung:

ist ganz low Budget:
Bild

Bild

Hier handelt es sich um einen Sigma BC509 Fahrradtacho.
Ich habe den Magneten auf die Spindel geklebt, den Abnehmer mit Klebeband auf die Abdeckung, den Tacho auf einen Radumfang von 1666mm eingestellt und schon kann man die Drehzahl sehen:

Hier sind es 39,2 kmh = 392 umin. Man kann auch die gefahrenen KM der Fräse sehen
Der Tipp dazu stammt hier aus dem Forum.
Kosten : 15€
Montage : 30 min bis das Flüssigmetall trocken ist

Grüße
Chris
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#102

Beitrag von MadMarx »

hier mal drehbank:

ich arbeite derzeit an einem artikel über diff-reparatur für das TR-register.

dazu fertige ich mir dummy-lager, mit entsprechendem untermaß/übermaß, die relativ leichtgänig montierbar sind. damit kann man schnell und einfach eine grundabstimmung finden.

dazu habe ich zb. den außenring des lagers abgedreht.....dabei glüht die späne hell gelb, wenn der drehstahl ins material fährt :D

Bild
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#103

Beitrag von MadMarx »

erinnert ihr euch noch:

so sah das vor ein paar monaten aus:

Bild

so klappt das heute:



Bild
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#104

Beitrag von MadMarx »

Heute wollte ich eigentlich den Motor schnell fertig schrauben, machte mir ein überraschender Fräsjob einen kleinen Strich durch die Rechnung.

Kennt ihr den vorderen Dichtblock? So ein Stück grob behauhenes Aluminium, sitzt unter dem 1. Hauptlager.

Diese Ding ist in jeder Richtung krumm. Die Fläche zur Motorträgerplatte hat einen Stich von 0.7mm. Danke der Fräserspende eines TR-Freunds, konnte ich mit einem 4-schneidigen 40mm Wendeplattenfräsers die Flächen spiegelglatt abfräsen.

Dummerweise kommt es aber noch schlimmer!
Die seitlichen T-Nuten sind nicht tief genug um die Korkstücke zu halten.
Ich habe die Nuten 0.3mm tiefer gemacht und scharfkantig. Jetzt hält der Kork.

Das hat mich aber fast ne Stunde aufgehalten.

Mal gespannt, ob es dicht wird.
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#105

Beitrag von MadMarx »

Hi,

ich habe mir für mein Auto ein Absaugventil gebaut.
Einfach aus Alu geschnitzt.
40x1,0 Gewinde geschnitten.
Ausgedreht, übergedreht,
mit dem Teilapparat gearbeitet:

Bild

Bild

Bild

Hier mal zusammen gebaut:
sBild

Dummerweise ist beim Polieren auf hoher Drehzahl diese Buchse auf der Welle gefressen. Diese Teile treiben die Leitspindel der Drehbank an. Es hat dann nur trocken "knacks" gemacht und die Zahnräder flogen davon.

Als Ersatz habe ich mir aus Cr-Mo Stahl eine neue Welle grdreht und gefräßt, und eine neue Lagerbuchse aus Bronze, anstelle der alten Stahlbuchse.

Hoffentlich hält das nun länger:
Bild

Grüße
Chri
Zuletzt geändert von MadMarx am 03.09.2012, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
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